今年8月15日应邀前去内蒙古的一个选金厂帮他们看看,现场是一座50吨/日的选金厂,处理的矿石比较杂,有自己开采的也有买别人的,自己开采的原矿氧化率较低,而买来的矿石基本上都是氧化矿.
我首先看了他们的尾矿库,发现他们的尾矿粒度很粗(-200目约占45%).便断定他们的回收率比较低,经和老板了解后得知,过去他们的回收率大约在75左右(混汞加浮选),然后到车间看了流程发现一个问题,分级机和磨矿机的坡度较小距离较大,入料口也不合理,向厂长讲明原理后,他们认为很有道理,同意调整流程.
经过两天的调整、凝固后开机试验,首先看混汞的效果,汞板上一片发绿,看来细度还是不够,大量的连生体金附着在汞板上,严重影响了汞板的捕收。接著调整磨矿浓度后,使分级机溢流-200目达到了65%,汞板开始变好。最终,3.8克汞金炼一克成品金,比原来他们的6克炼一克成品金有了大幅度的提高。
浮选流程的问题比较大,现场的流程是一粗(4槽中有两槽严重翻花)、两扫(其中一组4槽中有两槽没有叶轮盖板已失去作用)、两精,由于选矿设备老化,需要更换部件,经和老板商量后暂时不换了。老板让看看药剂用得合理否?能不能调整一下。询问了一下原来的药剂制度后,决定增加碱度(现场的水PH=6.5),分段给药。调整后,精矿品位60.59克/吨(调整前为40多克),回收率为92%.
原矿品位7.75克/吨,原矿经研磨淘洗后借助10倍放大镜看不到自然金属细粒金,尾矿品位0.62克/吨,汞板+浮选回收率为92%.
结论:如果加强管理,使用熟练工人,将分级机溢流-200目调整到70%(要影响吃矿量),更换浮选机已经损坏的部件,再增加一组扫选,回收率还将有所提高,可以达到95%以上。

